油气井测试 /oa &nbsp;基于两类排采动态的深层页岩气藏Y区块缝网参数反演方法 /oa/darticle.aspx?type=view&id=202510002 &nbsp;Y区块深层页岩气藏储层条件复杂,压裂后排采动态特征多样,现有气水两相模型难以准确反演复杂缝网参数,压裂效果评价与开发对策制定难度较大。基于区块地质与生产数据,划分出两类典型排采动态;通过引入压裂液水侵带概念,构建改造区、水侵带、次裂缝、主裂缝四区结构,建立气水两相渗流模型与半解析解。结果表明,单峰型、双峰型特征曲线分别呈现3个和5个流动阶段,缝网参数差异主要体现在水侵带特征。单峰型通常形成较薄的、渗透率略低于基质的水侵带,气相通过阻力较小从而呈现气水同产;双峰型通常发育较厚的、渗透率较基质低一个数量级的水侵带,导致气相开始流动前存在一个单相产水阶段。该方法能较好刻画压后气水两相渗流特征,实现不同排采特征井的压裂效果对比,为该区块及同类深层页岩气藏压后排采评价与高效开发提供技术指导。 2026年02月25 00:00 2026年01期 1 11 9403586 &nbsp;金子一<sup>1</sup>,金毅浪<sup>2</sup>,柯贤哲<sup>3</sup>,王羚鸿<sup>1</sup>,姚建廷<sup>1</sup>,胡之牮<sup>1</sup> &nbsp;一种双向密封一次关井测试阀 /oa/darticle.aspx?type=view&id=202601005 &nbsp;RDS阀作为主测试阀使用时受井下压井液固相颗粒、施工过程中球阀上下交变压力及高压差等因素影响,球座碟片受压导致测试阀密封不严,测试曲线质量不合格。针对该问题研制了新型双向密封一次关井测试阀,借鉴MFE测试阀滑套绕流开关井结构,设计了由剪销、破裂盘操作、循环和关井机构组成的非全通径双向密封结构。通过材料优选和强度校核确定参数,开展232 ℃、105 MPa条件下的室内性能试验。强度计算表明,测试阀抗内压屈服强度146.3 MPa,抗外压屈服强度136.2 MPa,满足1.2倍安全系数,室内试验验证工具在232 ℃、105 MPa条件下密封良好。现场应用3井层,一次成功率100%,在BT1井7 336.40 m井深录取到了完整准确的井下温压数据。该测试阀避免了激动压力造成的提前开井和短暂泄压问题,提高了开关井可靠性,可在复杂井况下获取准确完整的储层测试资料,具有较好应用前景。 2026年02月25 00:00 2026年01期 12 17 1802263 &nbsp;刘述忍<sup>1</sup>,许亚东<sup>1</sup>,范俊强<sup>1</sup>,吴涛<sup>1</sup>,李江<sup>1</sup>,王逸霄<sup>2</sup> &nbsp;基于多物理场耦合的高压页岩气井测试流程防刺技术 /oa/darticle.aspx?type=view&id=202507015 &nbsp;为解决超深层页岩气井测试阶段因高速含砂流体导致地面流程刺漏频发、作业风险高的难题,基于多物理场耦合理论,建立“管道压降-节流气穴-固粒冲蚀”一体化模型,提出临界压力比P<sub>1</sub>/P<sub>2</sub><3.5的二级节流判据,研制105 MPa+70 MPa两级固定式节流阀和硬质合金衬里油嘴,形成了一套超高压测试流程防刺技术。在川南ZY2井等4口井开展172 h连续监测现场试验,结果表明,二级节流使气穴系数由0.18提至0.32,油嘴刺蚀速率从0.42 mm/h降至0.08 mm/h,平均单井节流阀刺漏数量由3支减至0.5支,作业周期缩短1.5 d,节约成本12万元。该技术为超深层页岩气安全高效试气提供了理论依据与工程模板,可直接支撑川南-渝西国家页岩气示范区下一步规模建产。 2026年02月25 00:00 2026年01期 18 27 2002572 &nbsp;李运辉,陈超,杨树鑫,程乾,李宁,蒋才虎 &nbsp;基于响应曲面分析的射流泵抽吸性能多目标优化设计 /oa/darticle.aspx?type=view&id=202512008 2026年02月25 00:00 2026年01期 28 36 10487679 &nbsp;白健华<sup>1</sup>,于法浩<sup>1</sup>,田文尧<sup>2</sup>,高建华<sup>2</sup>,曾润<sup>1</sup>,何亚其<sup>1</sup> &nbsp;50.8mm速度管柱气井可投捞式井下节流技术 /oa/darticle.aspx?type=view&id=202603003 &nbsp;常规节流器在外径、坐封方式、胶筒密封性等方面不能满足50.8 mm速度管柱气井的井下节流式生产。依据50.8 mm速度管柱的内部结构特点,采用有限元分析方法对节流器本体外径尺寸、坐封弹簧直径和刚体位移距离进行仿真分析,改进节流器外径、弹簧直径和钢体位移距离;配套相应尺寸的加重杆、震击器等工具,设计可投捞式井下节流工具串;制定节流器投放和打捞作业流程,形成一套50.8 mm速度管柱气井可投捞式井下节流技术。该技术在苏里格气田苏XX等井现场应用50井次,节流器投捞作业成功率100%,有效提高气井携液能力,减小或防止水合物堵塞风险,确保积液停产气井恢复正常生产,为保障气田的安全稳定生产提供技术支撑。 2026年02月25 00:00 2026年01期 37 43 5072814 &nbsp;卢履盛<sup>1</sup>,陈志杰<sup>2</sup>,吴颖<sup>3</sup>,方正<sup>2</sup>,华莹<sup>2</sup>,邵振鹏<sup>2</sup> &nbsp;鄂尔多斯盆地煤岩气大规模压裂实践及认识 /oa/darticle.aspx?type=view&id=202512004 &nbsp;为实现鄂尔多斯盆地煤岩气高效开发,针对深层煤岩储层特性与压裂关键问题,结合煤岩气大规模压裂现场实践,从储层特征出发,总结研究煤岩气压裂核心问题、工艺技术、参数选择和压裂材料体系,并提出后续开发需解决的问题。结果表明,大规模压裂是煤岩气高效开发的核心技术,需加砂强度在4 m<sup>3</sup>/m、用液强度在30 m<sup>3</sup>/m以上才能取得良好的增产效果;煤岩储层压裂模拟优化、压裂液性能加强、返排液重复利用是需要深化研究的方向。研究成果为鄂尔多斯盆地乃至国内煤岩气高效、经济、绿色开发提供了理论参考与实践借鉴,同时明确了煤岩气后续开发的技术攻关方向。 2026年02月25 00:00 2026年01期 44 49 2414527 &nbsp;严向阳,林波,陈恒,杜良军,蔡东青,王锐 &nbsp;CCFET测井技术在超深致密碎屑岩气井中的应用 /oa/darticle.aspx?type=view&id=202512003 &nbsp;川西地区超深致密碎屑岩气田开发进入中后期,井筒完整性管理、套后储层评价及水淹情况分析面临巨大挑战,常规生产测井技术在过油管、小井眼条件下难以提供全面评价。套损-固井-储层评价综合测井仪具备外径小,耐高温高压,技术融合性强等技术优势,一次测井可以实现管柱检测、固井质量、储层评价等多项地质工程评价。经川西新场气井X201现场应用,在过油管条件下,精准诊断出X201井油管与衬管的穿孔、严重腐蚀及变形位置,量化评价了技术套管外水泥环充填质量,并在管外致密碎屑岩储层中识别水淹层和含气层,为该井修井、堵水及挖潜提供了技术依据。该技术为超深致密碎屑岩高温高压气井的井筒管柱检测、剩余气潜力分析等提供了高效、综合的一体化解决方案,具有推广应用价值。 2026年02月25 00:00 2026年01期 50 58 19672992 &nbsp;杨丽兵<sup>1</sup>,吴晓光<sup>2</sup>,吴家安<sup>2</sup>,吴春燕<sup>2</sup>,李德才<sup>2</sup>,赵翔<sup>2</sup> &nbsp;基于TRIZ理论的钢丝试井防喷活塞卡阻分析与改进 /oa/darticle.aspx?type=view&id=202512013 &nbsp;针对70 MPa国产液压防喷装置在高压高温含砂井况下,顶密封活塞因污物堆积频发卡阻,导致密封失效及施工复杂停工等问题,开展失效机理分析与结构改良研究。运用TRIZ九屏幕法界定系统边界,构建功能模型与因果链,识别出“致密砂壳粘附、构件间隙过小、排污通道缺失”为卡阻核心要因。依据空间分离与预先作用原理,提出活塞4°漏斗状扩孔与活塞杆侧向三孔均布的复合改良方案;通过有限元模拟与力学模型校核,验证了改良结构在70 MPa极限压力下的强度安全性。现场试验表明:改良后活塞组件安全系数满足n&gt;1.5的工程要求;钢丝起下过程运行平稳,上提张力平均降低23.3%,污物排出能力显著提升,有效消除了因卡阻引发的作业停滞与张力异常波动。该改良方案在不改变原有密封逻辑的前提下,有效解决了高压密封与污物排放的技术矛盾,具有成本低、适配性强等特点,为提升复杂井况钢丝试井作业可靠性提供了有效的技术途径。 2026年02月25 00:00 2026年01期 59 65 4250487 &nbsp;金毅浪<sup>1</sup>,杨国<sup>1</sup>,金子一<sup>2</sup>,程小虎<sup>1</sup>,吴兴林<sup>1</sup>,王沿<sup>3</sup> &nbsp;井间示踪剂监测技术在油田开发中的应用与实践 /oa/darticle.aspx?type=view&id=202601001 &nbsp;为解决复杂油藏注水开发中流体流动路径不明、优势通道难以定量刻画的问题,提升水驱开发效率,采用井间示踪剂监测技术,优选微量元素类示踪剂在注水井注入并于对应采油井取样分析,结合产出浓度曲线完成定量解释以揭示储层流体动态特征。以X99-301典型井组为核心开展示踪剂监测与精细解释,并在其余3个井组进行技术推广验证。结果表明,该技术可清晰识别井间连通关系,定量描述注入水分配比例及平面水驱规律;基于X99-301井组监测结论实施堵水调剖措施后,主力水淹井含水率由92.7%降至82.0%,日增油0.5 t,区域内实施13项调整措施后,相关井组平均含水率下降5.2%,单井日均增油0.8 t。井间示踪剂监测技术能有效揭示储层内部流动特征,为优势通道识别与注水开发方案优化提供直接依据,具备重要的现场推广价值。 2026年02月25 00:00 2026年01期 66 72 4171639 &nbsp;何秀玲<sup>1</sup>,卓红<sup>1</sup>,王磊飞<sup>2</sup>,孔垂广<sup>1</sup> &nbsp;集流伞开度对涡轮流量计校准精度的影响分析 /oa/darticle.aspx?type=view&id=202512014 &nbsp;为了提高涡轮流量计校准效率与精度,实现量值精准传递,研究集流伞开度对校准结果的影响规律。采用现场边校准边调整开度的方式,选用不同伞布宽度(185~187 mm、190~193 mm)的仪器,在实验室测试开度20~50 mm范围内的启动排量、误差及曲线形态,分析标准流量和被测转速的校准曲线和拟合曲线误差,获得最优的伞布宽度为190~193 mm,开度为30~50 mm;其中30~40 mm精度最高,曲线接近直线。在大庆油田10口井进行现场验证,结果表明,开度35 mm时仪器P033误差仅0.68%,启动排量低于3 m<sup>3</sup>/d。优化后的集流伞参数显著提升了涡轮流量计低流量段的测量可靠性,为现场校准提供了理论依据和技术指导。 2026年02月25 00:00 2026年01期 73 78 2953081 &nbsp;姜兆宇