[1]明坤基,宋志萌,王冠军,等. 稠化剂DH-8配制液流变破胶影响因素分析及应用[J].油气井测试,2025,34(05):37-44.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2025.05.006]
 [J].Well Testing,2025,34(05):37-44.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2025.05.006]
点击复制

 稠化剂DH-8配制液流变破胶影响因素分析及应用()

《油气井测试》[ISSN:1006-6977/CN:12-1485/TE]

卷:
34卷
期数:
2025年05期
页码:
37-44
栏目:
出版日期:
2025-10-25

文章信息/Info

文章编号:
1004-4388(2025)05-0037-08
作者:
 明坤基1宋志萌1王冠军2王彬2季伟1张乃煜1
 1.中国石油集团渤海钻探工程有限公司井下作业分公司 河北任丘 062552
2.中国石油华北油田巴彦分公司 内蒙古巴彦淖尔 015000
关键词:
 稠化剂在线压裂液流变曲线破胶时间分子动力学压裂改造
分类号:
TE357.1
DOI:
10.19680/j.cnki.1004-4388.2025.05.006
文献标志码:
B
摘要:
 为确保压裂液有效携砂及压后顺利返排并降低对地层渗透率损害,需明确稠化剂配制液流变特性与破胶规律。综合A区块稠化剂应用情况,利用流变仪研究温度、浓度、矿化度对稠化剂DH8配制压裂液流变特性的影响,并测试其破胶时间;采用软件模拟配制液体系在不同温度下的分子动力学,分析相关参数明确破胶规律。结果表明,①DH8配制液在45~80 ℃耐温性较好,按流变测试标准黏度下降小于20 mPa·s,温度和浓度提高使流变曲线拐点提前;②温度对破胶时间影响最大,45 ℃时1%稠化剂DH-8配制液破胶需3 h 20 min,80 ℃时仅需30 min;矿化度提高2 000 mg/L,稠化剂浓度减小0.4%,破胶时间分别减少35 min及28 min;③随着温度上升,S2O82-扩散系数显著提高,PAM链回转半径先减小后增大,综合导致破胶时间显著减少。经B井现场应用,优选在线压裂液配方,压后日产油20.2 m3,返排顺利,改造效果明显。该研究明确了稠化剂DH8的应用优势与储层适用性,可为后续压裂作业提供指导。.

相似文献/References:

[1]曹银萍,黄宇曦,于凯强,等. 基于ANSYS Workbench完井管柱流固耦合振动固有频率分析[J].油气井测试,2018,27(01):1.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.01.001]
 CAO Yinping,HUANG Yuxi,YU Kaiqiang,et al. Natural frequency analysis for fluidsolid coupling vibration of completion string based on ANSYS workbench[J].Well Testing,2018,27(05):1.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.01.001]
[2]高 超,艾 昆,高 辉,等. 基于施工压力曲线的综合滤失系数测试方法及压裂参数优化[J].油气井测试,2018,27(01):8.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.01.002]
 GAO Chao,AI Kun,GAO Hui,et al.Test method of total leak-off coefficient and optimization of fracturing parameters based on operation pressure curves[J].Well Testing,2018,27(05):8.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.01.002]
[3]周小林,高志华,张 冲.龙凤山气田大通径免钻桥塞分段压裂先导试验[J].油气井测试,2018,27(01):62.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.01.010]
 ZHOU Xiaolin,GAO Zhihua,ZHANG Chong. Pilot tests of staged fracturing involving largediameter drillfree bridge plugs in the Longfengshan gas field[J].Well Testing,2018,27(05):62.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.01.010]
[4]魏 聪,陈宝新,刘 敏,等. 基于反褶积技术的S气井不稳定试井解释[J].油气井测试,2018,27(01):73.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.01.012]
 WEI Cong,CHEN Baoxin,LIU Min,et al. Interpretation of pressure transient well testing data of S gas well based on deconvolution technique[J].Well Testing,2018,27(05):73.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.01.012]
[5]张中宝.塔河油田深抽杆式泵一体化管柱工艺[J].油气井测试,2018,27(02):27.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.005]
 ZHANG Zhongbao.Deep integrated rod pumping string applied in Tahe Oilfield[J].Well Testing,2018,27(05):27.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.005]
[6]李军贤.地层出砂井测试工艺优化[J].油气井测试,2018,27(02):47.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.008]
 LI Junxian.Optimization of testing techniques for wells with formation sand production[J].Well Testing,2018,27(05):47.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.008]
[7]田向东,康 露,杨 志,等.海上油气井快速诱喷测试技术[J].油气井测试,2018,27(02):41.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.007]
 TIAN Xiangdong,KANG Lu,YANG Zhi,et al.Fast testing of induced flows in offshore oil/gas wells[J].Well Testing,2018,27(05):41.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.007]
[8]张 毅,于丽敏,任勇强,等.一种新型可降解压裂封隔器坐封球[J].油气井测试,2018,27(02):53.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.009]
 ZHANG Yi,YU Limin,REN Yongqiang,et al.A new type of degradable setting ball for fracturing packers[J].Well Testing,2018,27(05):53.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.009]
[9]褚春波,郭 权,黄小云,等.有限元分析径向水力压裂裂缝扩展影响因素[J].油气井测试,2018,27(02):59.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.010]
 CHU Chunbo,GUO Quan,HUANG Xiaoyun,et al.Finiteelement analysis on influencing factors for propagation of fractures induced in radial jet hydraulic fracturing[J].Well Testing,2018,27(05):59.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.010]
[10]庞伟.酸性气藏深井产能试井方法[J].油气井测试,2018,27(02):67.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.011]
 PANG Wei.Deliverability test method for deep sour gas wells[J].Well Testing,2018,27(05):67.[doi:10.19680/j.cnki.1004-4388.2018.02.011]

备注/Memo

备注/Memo:
 2025-08-13收稿, 2025-10-09修回, 2025-10-18接受
中国石油集团华北油田公司工艺项目“特殊储层措施增产技术研究”(HBYT-2025-JS-449);中国石油集团渤海钻探工程有限公司井下作业分公司工艺项目“二连火成岩储层措施增产技术研究”(2025JXZY-04Y)
明坤基,男,1997年出生,工程师,硕士研究生,2023年毕业于西南石油大学石油与天然气工程专业,现从事油田技术服务、技术管理工作。电话:18437909369。Email:mingkunji@cnpc.com.cn。通信地址:河北省任丘市会战南道井下作业分公司,邮政编码:062552。
更新日期/Last Update: 2025-11-27